小改進(jìn),顯成效

南區(qū)2#連鑄機(jī)不僅是煉鋼廠生產(chǎn)的重中之重,也是產(chǎn)量最高的一個(gè)機(jī)組。但是中包熱換時(shí)的甩廢也是很大的消耗,每次熱換待桿,都要甩廢十幾米。由于2#機(jī)坯型大的原因,熱換時(shí)消耗掉的冷料待桿用量也很大,這些冷料待桿需要放到結(jié)晶器里才能完成重接熱換,不僅增加了熱換時(shí)間,同時(shí)也存在安全事故隱患。南區(qū)2#連鑄機(jī)丙班正、副機(jī)長(zhǎng)組織員工進(jìn)行了一次熱換不下待桿的實(shí)驗(yàn)。在機(jī)長(zhǎng)、大包工和拉鋼工的緊密配合下成功完成了這次實(shí)驗(yàn)。

隨著鑄坯順利的拉出,機(jī)長(zhǎng)查看重接處發(fā)現(xiàn)比下待桿熱換要好很多,不到近處幾乎看不到重接的現(xiàn)象,而熱換下待桿的重接處由于下待桿冷料的原因,重接處坯子黑,還會(huì)有縫隙,而且坯子變行,因此會(huì)造成大量的重接甩廢。這次不下待桿熱換只用了三分鐘,比以前待桿熱換節(jié)省了一半以上的時(shí)間。由于熱換時(shí)間的縮短,甩廢只有四五米左右,大大降低了消耗。通過(guò),這次熱換的成功,車(chē)間給予了高度的評(píng)價(jià)?,F(xiàn)在其余兩個(gè)班組也在使用這種方式熱換,不僅為車(chē)間節(jié)省了大量的冷料待桿,還降低了成本消耗,杜絕了因熱換下待桿濺出的鋼花所造成的安全事故。

小改進(jìn),顯成效。響應(yīng)公司“技能降耗,降本增效”的號(hào)召,我們?cè)诼飞?/span>……

煉鋼廠 劉漢雙